白灰是燒結(jié)礦生產(chǎn)必備的重要原料。首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠擁有250立方米焙燒豎窯2座,設(shè)計(jì)利用系數(shù)為0.85。在實(shí)際生產(chǎn)中,首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠白灰車間不斷優(yōu)化原料進(jìn)場(chǎng)、上料、給料、布料等各環(huán)節(jié)的管理和操作,白灰窯的實(shí)際利用系數(shù)打出了1.06的好水平,白灰日產(chǎn)量已超過250噸的設(shè)計(jì)極限。在這樣的情況下,為進(jìn)一步挖掘設(shè)備潛力,提高白灰的自產(chǎn)能力,燒結(jié)廠采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方法,經(jīng)過充分的考察論證,提出了對(duì)白灰窯進(jìn)行擴(kuò)容改造的方案。
250立方米焙燒豎窯窯體原設(shè)計(jì)最外層是鋼板,隔熱層是石棉填料,保溫層是硅藻土磚,內(nèi)襯分別由壁厚為350毫米、235毫米和230毫米的高鋁磚砌制的三道防火墻構(gòu)成。首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠在不改變窯體最外層鋼板結(jié)構(gòu)的情況下,利用新型高效的納米保溫板取代了石棉填料;窯體內(nèi)襯取消了230毫米厚的第三道防火墻;內(nèi)襯砌筑采用性能優(yōu)良的高強(qiáng)泥漿取代了傳統(tǒng)的耐火水泥漿。先進(jìn)技術(shù)、新型優(yōu)質(zhì)材料的采用以及多項(xiàng)措施的聯(lián)合運(yùn)作,保證了整體施工質(zhì)量。焙燒段窯體減薄了460毫
米,與窯體擴(kuò)容相匹配,鼓風(fēng)機(jī)葉輪直徑也由1250毫米增加到1400毫米,并配置了容量相適宜的電機(jī)。
改造后40多天的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果表明,減薄的焙燒段窯體溫度與改造前比不但沒有升高,而且改變了長(zhǎng)期溫度不均的狀況。由于白灰窯焙燒段的容積有效擴(kuò)大,單窯白灰日產(chǎn)量提高了11.54%以上,白灰窯的利用系數(shù)也進(jìn)一步攀升到1.18以上。